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煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)物料泄漏處理預(yù)案

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點(diǎn)擊次數(shù):2178 更新時(shí)間:2022年10月17日10:53:19 打印此頁 關(guān)閉


煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)物料泄漏處理預(yù)案

3、物料泄漏時(shí)水質(zhì)的穩(wěn)定處理

從技術(shù)角度來看,物料發(fā)生泄漏以后的水質(zhì)穩(wěn)定處理,主要分為兩種情形:一是在泄漏設(shè)備不切斷情況下如何控制好循環(huán)水水質(zhì);二是在泄漏設(shè)備切斷的情況下如何控制好循環(huán)水水質(zhì)。物料發(fā)生泄漏后,最直接的影響就是引起濁度升高、懸浮物增加,并且影響加氯,因此物料泄漏一般會(huì)造成微生物的失控以及沉積速率加大,隨之而來的是垢下腐蝕的嚴(yán)重問題。因此水質(zhì)穩(wěn)定處理的首要任務(wù)是如何保證微生物受控和降低沉積速率。

3.1 物料連續(xù)泄漏且不能及時(shí)處理

在連續(xù)泄漏情況下,除了泄漏氣態(tài)介質(zhì)可能會(huì)通過冷卻塔的噴淋曝氣來達(dá)到物料平衡外,其他類型的介質(zhì)均會(huì)在系統(tǒng)內(nèi)積累,因此為了保證其不在系統(tǒng)內(nèi)沉積,必須采取以下措施:

1)加大排污量,保持相對(duì)較低的運(yùn)行濃縮倍數(shù),使水中污染物的動(dòng)態(tài)平衡濃度保持在較低的水平;

2)增加分散劑用量,分散水中污染物,使其不在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重沉積;

3)由于有機(jī)污染物會(huì)促使微生物大量繁殖,因此應(yīng)有效控制微生物。

由于大多數(shù)泄漏介質(zhì)會(huì)影響系統(tǒng)內(nèi)常規(guī)氧化性殺菌劑(如氯氣或次氯酸鈉等)的使用效果,而如果全部使用非氧化性殺菌劑來控制,則會(huì)由于低濃縮倍數(shù)產(chǎn)生較高的處理成本,而且缺乏氧化性殺菌劑的協(xié)同控制會(huì)使水質(zhì)穩(wěn)定效果無法有效控制,最后導(dǎo)致控制失敗。此種情況下,針對(duì)微生物控制的推薦方案為:

1)針對(duì)不同泄漏介質(zhì),尋找一種不會(huì)或較少受泄漏物料影響的氧化性殺菌劑;

2)在嚴(yán)格控制氧化性殺菌劑的情況下,增加非氧化性殺菌劑的使用頻率,同時(shí)由于濃縮倍數(shù)較低,因此應(yīng)注意調(diào)節(jié)其加藥濃度,確保足夠的接觸時(shí)間;

3)非氧化性殺菌劑必須與系統(tǒng)內(nèi)各種介質(zhì)相兼容。

在微生物得到控制的情況下,要維持系統(tǒng)正常水質(zhì)和控制腐蝕與結(jié)垢,還會(huì)存在一些無法回避的問題:由于排污量加大,濃縮倍數(shù)降低,水資源浪費(fèi)嚴(yán)重;由于排污量加大,水穩(wěn)劑、殺菌劑和分散劑用量增加較多,處理成本大幅上升;由于系統(tǒng)連續(xù)泄漏,氧化性殺菌劑用量大幅增加,若大量使用氯等氧化性殺菌劑,會(huì)直接增加設(shè)備腐蝕速率,并且由于其對(duì)水穩(wěn)劑的氧化降解作用直接導(dǎo)致水穩(wěn)劑用量增加,進(jìn)一步增加了處理費(fèi)用;由于排污水中含有大量污染物,增加了污水處理系統(tǒng)負(fù)荷。

正是由于存在以上各種問題,實(shí)際生產(chǎn)中很多廠家往往最終放棄了水質(zhì)的控制,使系統(tǒng)處于一種失控的狀態(tài),而且由于水處理費(fèi)用較高,寧可將系統(tǒng)中大部分設(shè)備重新更換。但是從科學(xué)管理、嚴(yán)格管理、節(jié)約成本、提高效益的角度出發(fā),系統(tǒng)不宜帶病運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)后應(yīng)及時(shí)將泄漏設(shè)備修復(fù)。

3.2 泄漏物料得到處理

如果系統(tǒng)內(nèi)泄漏設(shè)備得到了及時(shí)處理,則情況相對(duì)來說就簡(jiǎn)單多了。因?yàn)橄到y(tǒng)內(nèi)泄漏源已得到了處理,系統(tǒng)內(nèi)污染物可以徹底排出系統(tǒng),沉積問題以及微生物也不會(huì)難以控制。

對(duì)于這種系統(tǒng)泄漏后的處理, 目前有較多方案可供選擇。

1)將泄漏點(diǎn)處理后,以最快的速度將污染物排出系統(tǒng)。

2)整體評(píng)價(jià)泄漏期間循環(huán)水系統(tǒng)所受的污染程度以及所受的危害程度。如果時(shí)間較短且受危害程度較輕,則可在排污完畢后直接進(jìn)行正常運(yùn)行;如果受危害程度較嚴(yán)重,則需要進(jìn)行一次污垢或油泥等清洗剝離。

3)如果系統(tǒng)在此期間腐蝕嚴(yán)重,則在污垢剝離后還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行化學(xué)清洗,以徹底清除系統(tǒng)內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物,最后給系統(tǒng)重新預(yù)膜。

4)上述工作完成后,可進(jìn)行正常的水質(zhì)穩(wěn)定處理。

國內(nèi)某煉油廠200711—20082月長達(dá)4個(gè)月的液化氣輕微泄露,給設(shè)備造成了不小的影響。后期企業(yè)對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了切漏、除油、殺菌、置換排污和重新投加患失阻垢劑的處理。泄露期間其堿度和鐵離子的變化。

 國內(nèi)某煉油廠泄露期間堿度和鐵離子的變化

該系統(tǒng)在液化氣輕微泄露初期時(shí)堿度高于日常運(yùn)行數(shù)值,而后急劇下降,恢復(fù)正常后堿度處于較平穩(wěn)的狀態(tài)。鐵離子濃度在得到處理之前一直處于較高的狀態(tài),經(jīng)過除油、殺菌、補(bǔ)膜等工作,鐵離子降到了理想的水平。說明上述處理方案有效。

綜上所述,要解決物料泄漏這一制約循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定處理的瓶頸問題,必須采取一些必要的措施,即公司決策層應(yīng)對(duì)水處理高度重視,發(fā)生泄漏后寧可短時(shí)間停運(yùn)生產(chǎn)裝置,也要將泄漏設(shè)備立即進(jìn)行切斷處理;要有完善的管理機(jī)制,人員職責(zé)明確,并且統(tǒng)一行動(dòng),以提高查漏效率;配備必要的分析儀器設(shè)備,以滿足現(xiàn)場(chǎng)查漏所需;對(duì)系統(tǒng)的日常分析必須嚴(yán)加控制,重點(diǎn)項(xiàng)目的分析頻率一定要得到保證;采用科學(xué)合理的處理方案,以消除介質(zhì)泄漏后對(duì)系統(tǒng)的影響,并維持正常的水質(zhì)處理工作。

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